公用工程部净化水装置员工现场检查分析小屋实时数据,定期开清洗阀冲洗在线检测仪表探头,观测水质工况。
截至4月24日,中科炼化公用工程部废碱处理装置连续安全运行1393天,创造了中国石化同类装置最长纪录。
中科炼化废碱处理装置自2020年7月投入运行,主要通过脱硫、中和、生化三个工段对全厂炼油化工产生的废碱液进行无害化处理,由于废碱液盐含量高,且具有微毒性、腐蚀性,容易在反应器底部沉淀大量碱性油泥,结盐堵塞布水管喷嘴和生物填料,影响装置安全稳定运行。
公用工程部净化水装置员工每2小时现场采样,用试纸实时检测水质指标。
为了实现安全稳定运行目标,中科炼化公用工程部建立“机关党员+基层党员+群众结对守阵地”机制,将现场机泵、管线、反应器网格化落实到责任人,并开展“守阵地劳动竞赛”,鼓励员工积极开展“低老坏”整改,竞赛开展以来员工多次发现并消除浓硫酸泄漏、脱硫剂穿孔泄漏、就地COD检测计量仪表失灵等隐患,为装置安稳运行奠定了基础。
针对炼油、化工装置排放的废碱液浓度不同,需要频繁调整药剂投加量,一旦药剂量使用量不精准就会影响脱硫效率,导致废碱处理不合格等难题,他们成立攻关组,通过实施技改措施,将不同等级废碱液混合调配,保证进入废碱处理装置的碱液指标稳定,实现了废碱处理装置的连续高效运行。针对废碱液中含有油泥易堵塞就地采样检测装置问题,制定人工采样比对措施,运行期间每隔4小时进行人工采样化验,比对化验结果与就地指示仪器的准确性,确保废碱处理全流程稳定可靠。
据了解,该装置累计处理炼油化工废碱37.54万吨,COD去除率达97.88%,硫化物去除率达99.96%,吨废碱处理成本等主要经济技术指标同行领先。
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